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探讨/求教:模压中产生的气体粘附在模具型腔中了

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发表于 2007-7-5 19:05:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
用SMC材料模压平板产品,同一原料供应商的材料,前几批没有问题。最近一批在模压中出现如下问题,无法解决:1、模具 模压中产生的气体状物质粘附在型腔的表面花纹里,附着力很好,导致模具不能正常生产,需抛光修复;不是一般的粘膜。2、产品 表面麻点、气孔多,全部不合格。

经多次调整温度、压力等成型条件,都没有效果。原料供应商来到现场,一再表示材料的配方绝对是一致的,但提供不了解决方案。看样子这批料只有退货处理了。

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发表于 2007-7-5 19:14:21 | 显示全部楼层
估计是料的问题,
你们用的SMC料是怎么包装的啊,工人操作规范吗,压机周围环境怎么样?
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发表于 2007-7-5 22:14:10 | 显示全部楼层
1 材料的低收缩剂相分离了,配方一样同样会出这样的问题
2 是不是料包装不好,ST挥发过多
第1种可能性更大
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 楼主| 发表于 2007-7-5 22:52:34 | 显示全部楼层
SMC料的包装跟前几批一样:(交货状态)专用薄膜包覆,外用纺织布包裹,再用纸箱包装。
同一副模具,试过七八种料,包括BMC,都没有发生过这种情况。因而基本可断定是料的原因,并且原料供应商提供的试模料也没有这个问题。但到底是什么原因,很想弄明白点,尽管自己不是做料的。 [s:3]
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发表于 2007-7-6 10:07:55 | 显示全部楼层
很大的可能性是材料问题。因为即使是同样的材料配方,在夏天做起来还有可能出现很多问题,这就需要看生产厂家是如何控制生产过程中的温度、粘度等方面了,如果粘度高了,只是一味地依靠添加苯乙烯来降低粘度,就有可能造成挥发份过量,在压制过程中就有可能产生很多挥发性成分。
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 楼主| 发表于 2007-7-6 14:56:01 | 显示全部楼层
到最后原料供应商只能说:材料放几天再试一下吧。
因为担心模具会再次被化学物粘住,我不敢轻易再试。为了修复模具表面,2个模具工连续抛光,已经干了3天了!不过从减少损失的角度(也从供应商的角度),这批材料还有救吗?
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发表于 2007-7-6 15:52:23 | 显示全部楼层
估计跟温度也有关系。
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发表于 2007-7-6 15:56:06 | 显示全部楼层
同意HKM,我也怀疑是低收剂相分离,但如果像楼主描述的那样,那些料估计就不能再使用了,不行的话跟别的批次的料一起用吧,放在层间试试,
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发表于 2007-7-6 16:03:08 | 显示全部楼层
1.片料增稠情况如何?与其它模压正常的同种片料是否有差异.2.模具是否电镀过,在模压过程中可能存在因为掉镀粘模的可能,也可以将此批粘模片料在其他模具上试压,看看有无此问题.3.模压过程中的工艺控制参数是否适当,其实这个环节的的参数存在一个工作范围.4.如果排除以上所有的原因需要从片料本身找原因.比如相分离是否严重,所使用的树脂是否存在过多小分子或者添加过多的稀释剂,脱模剂的添加量和质量是否异常等.
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发表于 2007-7-6 17:18:51 | 显示全部楼层
根据我的经验,是他的片料增稠不好,他的料是不是很烂呀!
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